焦化廢水深度處理回用技術(shù)的創(chuàng)新與實(shí)踐
2018-01-15 點(diǎn)擊 0 作者: 來源:

  焦化廢水在煤制焦炭、煤氣凈化及焦化產(chǎn)品回收過程中產(chǎn)生,含有大量芳香族、雜環(huán)類等難降解有機(jī)物以及氨氮、氰化物、硫化物等無機(jī)污染物,對(duì)水環(huán)境安全構(gòu)成嚴(yán)重威脅。2012年以前,對(duì)焦化廢水普遍采用二級(jí)處理方法,即預(yù)處理除油和懸浮物,生化處理去除COD和氨氮,處理后的廢水允許達(dá)標(biāo)排放或用于濕法熄焦。2012 年,國家環(huán)保部頒布了《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 16171—2012),代替《鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 13456—1992)中對(duì)焦化廢水的相關(guān)規(guī)定。新標(biāo)準(zhǔn)不但對(duì)廢水中的COD、氨氮、懸浮物、揮發(fā)酚、氰化物等已有指標(biāo)提出了更為嚴(yán)格的要求,而且增加了總氮、總磷、硫化物等新排放指標(biāo),并對(duì)噸焦排水量提出了明確限制,規(guī)定單位產(chǎn)品基準(zhǔn)排水量為0.4 m3/t。

  從目前焦化行業(yè)的廢水處理現(xiàn)狀來看,絕大多數(shù)企業(yè)難以達(dá)到新標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的污染物排放濃度要求,其中COD和總氮的處理難度尤為突出,加上噸焦排水量的嚴(yán)格限制,依靠現(xiàn)有工藝幾乎不可能達(dá)標(biāo)。另外,近年來許多焦化企業(yè)為實(shí)現(xiàn)能源的綜合利用大力發(fā)展干熄焦技術(shù),幾乎不再需要熄焦用水,這就使得原來用于濕法熄焦的焦化廢水必須尋求新的出路。

  另一方面,焦化企業(yè)在生產(chǎn)過程中需要消耗大量以新鮮水為來源的循環(huán)冷卻水,新水指標(biāo)不足也成為制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸。為解決焦化企業(yè)新水不夠用、廢水無處排的難題,開發(fā)出穩(wěn)定可靠的廢水深度處理回用技術(shù),實(shí)現(xiàn)焦化廢水的資源化回收利用,成為當(dāng)前眾多焦化企業(yè)的迫切需求。

  1、研發(fā)進(jìn)展

筆者所在公司自2010 年開始研發(fā)焦化廢水深度處理回用技術(shù),深入調(diào)研了焦化企業(yè)各股廢水的來源分布和水質(zhì)特性,分析現(xiàn)有工藝處理過程中存在的問題,通過大量實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn),研究可行的預(yù)處理、生化處理和脫鹽工藝,分別在宣化鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司焦化廠和遷安中化煤化工有限責(zé)任公司進(jìn)行了2 m3/h 和10 m3/h 的現(xiàn)場中試,實(shí)地考察全套深度處理回用技術(shù)的有效性、經(jīng)濟(jì)性和耐沖擊性,摸索各個(gè)工藝單元的工藝參數(shù)和控制指標(biāo),為工程設(shè)計(jì)和調(diào)試運(yùn)行積累了第一手資料。依靠自主研發(fā)的工藝技術(shù),在工程應(yīng)用方面做出一些探索性的嘗試,積累了一些技術(shù)應(yīng)用和運(yùn)營管理方面的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

  2、應(yīng)用案例

  筆者選取了3個(gè)典型案例,簡要介紹焦化廢水深度處理回用技術(shù)在工程應(yīng)用方面的技術(shù)創(chuàng)新和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

  2.1 案例一:生化后深度處理,直接回用

  2.1.1 項(xiàng)目概況:項(xiàng)目名稱:遷安中化煤化工有限責(zé)任公司廢水深度處理回用項(xiàng)目。設(shè)計(jì)規(guī)模:生化后的焦化廢水220 m3/h;循環(huán)排污水350 m3/h。原有工藝:隔油→氣浮→O/A/O→混凝沉淀。業(yè)主要求:產(chǎn)水直接回用作循環(huán)水補(bǔ)水,回收率≥80%。

  2.1.2 處理工藝:根據(jù)循環(huán)排污水水質(zhì)較好、焦化廢水水質(zhì)較差的特點(diǎn),采用兩條工藝路線分別處理,既相互獨(dú)立又有交叉,將循環(huán)排污水處理系統(tǒng)的濃水并入焦化廢水處理系統(tǒng),提高了系統(tǒng)整體的凈水回收率。

  焦化廢水深度處理回用技術(shù)的創(chuàng)新與實(shí)踐

  循環(huán)排污水經(jīng)調(diào)節(jié)、澄清、過濾處理后,采用頻繁倒極電滲析(EDR)脫鹽,產(chǎn)水進(jìn)入回用水池作為循環(huán)水系統(tǒng)補(bǔ)水,濃水并入焦化廢水深度處理系統(tǒng)進(jìn)行二次回收。經(jīng)過生化處理后的焦化廢水超越原有工藝的混凝沉淀單元,直接進(jìn)入焦化廢水深度處理系統(tǒng),經(jīng)氧化、絮凝、沉淀、過濾處理后,進(jìn)入由EDR、超濾和反滲透(RO)組成的膜工藝單元,RO產(chǎn)水進(jìn)入回用水池作為循環(huán)水系統(tǒng)補(bǔ)水,RO 濃水回流至預(yù)脫鹽EDR 前端進(jìn)行二次回收,預(yù)脫鹽EDR 排出的系統(tǒng)濃水輸送至首鋼遷鋼公司和礦業(yè)公司,用于轉(zhuǎn)爐燜渣和燒結(jié)拌料。系統(tǒng)排泥經(jīng)離心脫水處理后,外運(yùn)至燒結(jié)料場配料。至此,遷安中化公司的廢水在鋼鐵聯(lián)合企業(yè)內(nèi)部實(shí)現(xiàn)了“零排放”。

  2.1.3 處理效果:水廠自2013年10月全線通水以來,已平穩(wěn)運(yùn)行超過3年,回用水水質(zhì)優(yōu)于國家標(biāo)準(zhǔn),完全達(dá)到業(yè)主規(guī)定的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。焦化廢水深度處理系統(tǒng)主要控制的8項(xiàng)進(jìn)出水水質(zhì)指標(biāo)如表1所示。

  焦化廢水深度處理回用技術(shù)的創(chuàng)新與實(shí)踐

  水廠投產(chǎn)以來,循環(huán)排污水系統(tǒng)與焦化廢水系統(tǒng)的平均凈水回收率保持在84%左右。

  焦化廢水深度處理回用技術(shù)的創(chuàng)新與實(shí)踐

  憑借深度處理回用水廠的穩(wěn)定運(yùn)行,遷安中化公司2015 年減少向環(huán)境排放廢水405.3萬m3,并從中回收優(yōu)質(zhì)工業(yè)水344.2萬m3,以4元/m3 的工業(yè)水價(jià)格計(jì)算,全年節(jié)省新水費(fèi)用1 376.8萬元,取得了良好的環(huán)境效益和經(jīng)濟(jì)效益。

  2.1.4 創(chuàng)新與經(jīng)驗(yàn):(1)對(duì)于已有生化處理系統(tǒng)的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)焦化廠,廢水經(jīng)過深度處理,產(chǎn)水直接回用于循環(huán)水系統(tǒng),濃水和污泥在鋼鐵聯(lián)合企業(yè)內(nèi)部消化,既擺脫了廢水無處排的困境,又實(shí)現(xiàn)了廢水資源化,部分解決了新水不夠用的難題。(2)根據(jù)循環(huán)排污水和焦化廢水的水質(zhì)水量特點(diǎn),采用分別處理、局部交叉的工藝路線,既提高了系統(tǒng)整體的凈水回收率,又降低了工程投資和運(yùn)行費(fèi)用,技術(shù)經(jīng)濟(jì)性能優(yōu)異。(3)在國內(nèi)首次將電滲析應(yīng)用于焦化廢水深度處理,與反滲透耦合,形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的組合脫鹽工藝,有效解決了反滲透膜易污染結(jié)垢的難題,凈水回收率高,濃水水質(zhì)水量可控,能長期穩(wěn)定運(yùn)行。(4)在運(yùn)營管理過程中,加強(qiáng)來水水質(zhì)波動(dòng)的監(jiān)控,制定快速合理的應(yīng)急預(yù)案,優(yōu)化加藥、排泥、反洗、電流、電壓等工藝參數(shù)的控制,創(chuàng)造了自驗(yàn)收投產(chǎn)以來無一次故障停機(jī)的平穩(wěn)運(yùn)行記錄。

  2.2 案例二:原系統(tǒng)升級(jí)改造,間接回用

  2.2.1 項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱:攀枝花盤江煤焦化有限公司焦化廢水處理項(xiàng)目。設(shè)計(jì)規(guī)模:蒸氨廢水120 m3/h。原有工藝:隔油→氣浮→A2/O3→混凝沉淀。業(yè)主要求:委托第三方運(yùn)營,通過局部改造提高現(xiàn)有系統(tǒng)處理效果,出水污染物排放限值達(dá)到《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 16171—2012)中4.1.5條款高爐沖渣水質(zhì)指標(biāo)要求,用于渣場澆渣。

  2.2.2 改造措施項(xiàng)目中標(biāo)后,進(jìn)行了如下改造措施:(1)氣浮池增設(shè)硫酸亞鐵加藥點(diǎn),調(diào)節(jié)池增設(shè)風(fēng)機(jī)和穿孔曝氣管,通過反應(yīng)、曝氣去除硫化物,減輕對(duì)生化系統(tǒng)的毒害,并強(qiáng)化調(diào)節(jié)池均勻水質(zhì)的作用。(2)將原有水解酸化池和缺氧池連通,改造為帶潛水?dāng)嚢杵鞯娜毖醭?,解決池底淤積污泥的問題,保證泥水混合均勻,改善反硝化效果。(3)改變?cè)泻醚醭亍昂醚?沉淀-好氧-沉淀-好氧-沉淀”交替布置的形式,拆除沉淀區(qū)斜管,增設(shè)曝氣器,延長曝氣時(shí)間,強(qiáng)化好氧效果,增大好氧池出水至缺氧池的回流量,提升反硝化效率。(4)在原有混凝沉淀單元前增設(shè)Fenton 氧化原理的均相催化氧化工藝,并利用原有的絮凝反應(yīng)池和機(jī)械加速澄清池,保證出水穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。

  2.2.3 處理效果:項(xiàng)目自2016 年4 月初完成改造,經(jīng)1 個(gè)月調(diào)試,出水水質(zhì)已達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),并順利通過驗(yàn)收,正式進(jìn)入托管運(yùn)營階段。最近7 個(gè)月主要考核的進(jìn)出水水質(zhì)指標(biāo)范圍如表2所示。

焦化廢水深度處理回用技術(shù)的創(chuàng)新與實(shí)踐

  2.2.4 創(chuàng)新與經(jīng)驗(yàn):(1)對(duì)于已有生化處理系統(tǒng)的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)焦化廠,因客觀條件限制,無法建設(shè)直接回用的深度處理系統(tǒng);將原有系統(tǒng)升級(jí)改造,使出水達(dá)標(biāo)后間接回用于洗煤、熄焦或高爐沖渣,也是短期內(nèi)解決焦化廢水處置問題的折中方案。(2)強(qiáng)化預(yù)處理,使生化系統(tǒng)免受有毒有害物質(zhì)的沖擊,對(duì)于維持生化系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行具有重要意義。(3)創(chuàng)造生化系統(tǒng)運(yùn)行的有利條件,使缺氧池和好氧池充分發(fā)揮作用,出水以Fenton 氧化原理的均相催化氧化工藝把關(guān),可以保證出水水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。(4)專業(yè)化的運(yùn)營隊(duì)伍是實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)長期穩(wěn)定運(yùn)行的有力保障。

  2.3 案例三:全流程新建系統(tǒng),直接回用

  2.3.1 項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱:滄州中鐵-河北豐凱節(jié)能科技有限公司焦化廢水深度處理與回用項(xiàng)目。設(shè)計(jì)規(guī)模:總水量360 m3/h,其中蒸氨廢水96 m3/h、低濃度焦化廢水64 m3/h、LNG 生產(chǎn)排水40 m3/h 和循環(huán)排污水160 m3/h。原有工藝:無。業(yè)主要求:產(chǎn)水直接回用于工業(yè)水系統(tǒng),因?yàn)闃I(yè)主將對(duì)以各種水源制取的工業(yè)水進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)配,產(chǎn)水水質(zhì)要求達(dá)到以新水為水源制取工業(yè)水的標(biāo)準(zhǔn);業(yè)主對(duì)濃水的消納量有限,要求回收率≥90%。 2.3.2處理工藝:根據(jù)業(yè)主對(duì)新建焦化廢水深度處理回用系統(tǒng)的要求,既要高于90%的回收率,又要優(yōu)良的產(chǎn)水水質(zhì),這在國內(nèi)的所有焦化企業(yè)中并無先例。為了應(yīng)對(duì)這一挑戰(zhàn),單一技術(shù)環(huán)節(jié)的突破不能解決全部問題,必須對(duì)全流程的工藝系統(tǒng)進(jìn)行整體優(yōu)化,充分發(fā)揮每個(gè)工藝單元的優(yōu)勢(shì),才有可能取得實(shí)質(zhì)性成功。

  焦化廢水深度處理回用技術(shù)的創(chuàng)新與實(shí)踐

  (1)預(yù)處理。4 股廢水在進(jìn)入生化系統(tǒng)前,先分別進(jìn)行預(yù)處理,低濃度焦化廢水和LNG 生產(chǎn)排水采用氣浮除油,循環(huán)排污水采用化學(xué)軟化,蒸氨廢水采用結(jié)晶除氟。其中,蒸氨廢水的氟離子含量高,在深度處理的脫鹽系統(tǒng)中易形成氟化鈣沉淀,難以化學(xué)清洗,在已往的工藝設(shè)計(jì)中經(jīng)常被忽視。項(xiàng)目采用結(jié)晶除氟反應(yīng)器,加入除氟劑,劇烈攪拌,廢水中的氟離子形成晶體沉淀得以去除,有效降低了后續(xù)脫鹽系統(tǒng)無機(jī)鹽結(jié)垢的風(fēng)險(xiǎn)。(2)生化處理。采用SSND(間歇式同步硝化反硝化工藝)和DBMP(反硝化協(xié)同生物倍增工藝)兩種工藝前后串聯(lián),作為兩級(jí)生化處理系統(tǒng)。間歇式運(yùn)行、變頻控制曝氣量,適應(yīng)焦化廢水水質(zhì)波動(dòng)大的特點(diǎn),抗沖擊能力強(qiáng)。僅憑生化處理,可使COD降低到150 mg/L以下。(3)深度處理。采用Fenton 氧化原理的均相催化氧化工藝和錳砂、多介質(zhì)兩級(jí)過濾,使出水COD≤50 mg/L,濁度≤1 NTU。(4)脫鹽處理。經(jīng)過前期的各級(jí)處理,脫鹽工藝可長期穩(wěn)定運(yùn)行,產(chǎn)水直接回用于工業(yè)水系統(tǒng),濃水進(jìn)入濃縮處理系統(tǒng)。(5)濃縮處理。采用濃縮型電滲析對(duì)反滲透濃水進(jìn)行再濃縮,提高凈水回收率,最大限度地減少濃水產(chǎn)生量,超濃水用于煤場噴灑和燒結(jié)拌料。

  2.3.3 處理效果系統(tǒng)自2016年6月全線通水,已平穩(wěn)運(yùn)行6個(gè)多月,回用水水質(zhì)完全達(dá)到業(yè)主規(guī)定的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。焦化廢水深度處理系統(tǒng)主要控制的9 項(xiàng)進(jìn)出水水質(zhì)指標(biāo)如表3所示。

焦化廢水深度處理回用技術(shù)的創(chuàng)新與實(shí)踐

  系統(tǒng)投用以來,廢水進(jìn)水量逐漸接近設(shè)計(jì)值,系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行6 個(gè)月以來,月平均凈水回收率為92.3%~94.0%,完全達(dá)到了業(yè)主的回收率要求。對(duì)企業(yè)來說,廢水零外排,減輕了環(huán)保壓力,從廢水中回收90%以上的優(yōu)質(zhì)工業(yè)水,降低了新水用量和取水費(fèi)用,環(huán)境效益和經(jīng)濟(jì)效益顯著。

  2.3.4 創(chuàng)新與經(jīng)驗(yàn):(1)工程為新建項(xiàng)目,有條件在設(shè)計(jì)階段對(duì)全套焦化廢水處理工藝進(jìn)行整體優(yōu)化,在保證產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)工業(yè)水的前提下,在國內(nèi)的焦化企業(yè)中首次實(shí)現(xiàn)了回收率大于90%的示范性工程應(yīng)用效果,對(duì)于鋼鐵聯(lián)合企業(yè)焦化廠和獨(dú)立焦化廠的廢水處理和處置均有借鑒意義。(2)通過除油、除氟和軟化等預(yù)處理措施,既使生化系統(tǒng)免受沖擊,又保護(hù)了后續(xù)的脫鹽處理單元,從全局意義上強(qiáng)化了預(yù)處理的作用。(3)采用兩級(jí)生化工藝處理焦化廢水,在高污泥濃度、低溶解氧條件下運(yùn)行,多點(diǎn)進(jìn)水、間歇操作、變頻控制,靈活應(yīng)對(duì)進(jìn)水水質(zhì)波動(dòng),抗沖擊能力強(qiáng),出水水質(zhì)穩(wěn)定,節(jié)能降耗。(4)首次采用濃縮型電滲析處理反滲透濃水,構(gòu)成新型組合脫鹽工藝,更有利于提高系統(tǒng)回收率。(5)如此復(fù)雜的廢水處理系統(tǒng),專業(yè)化的運(yùn)營管理至關(guān)重要,各工藝單元逐級(jí)優(yōu)化、環(huán)環(huán)相控,將各單元的技術(shù)優(yōu)勢(shì)發(fā)揮到極致,從而保證系統(tǒng)整體的效率和效益。

  3、結(jié)論與展望

  針對(duì)焦化行業(yè)實(shí)際需求開發(fā)的廢水深度處理回用技術(shù),根據(jù)不同企業(yè)的廢水特征、現(xiàn)有工藝和回用途徑,采用技術(shù)經(jīng)濟(jì)合理的組合工藝,滿足用戶的個(gè)性化需求,取得了出色的工程應(yīng)用效果,使過去作為重要污染源的焦化廢水“變廢為寶”,實(shí)現(xiàn)了廢水的無害化、減量化和資源化,具有良好的環(huán)境效益和經(jīng)濟(jì)效益。在現(xiàn)代煤化工、石油化工、制藥、印染等其他行業(yè)的廢水資源化領(lǐng)域,該套技術(shù)同樣具有適用性,正在積極拓展應(yīng)用范圍。

來源:中國水網(wǎng)     作者:中國水網(wǎng)